汇力瓷业有限公司投资2000余万元减排

2016-12-29 09:01:29 来源:河北新闻网 责任编辑:高薇
12月24日,走进坐落于高邑县凤凰山工业区的汇力瓷业有限公司,奉命停产中的公司上下正在加紧进行环保治理设施改造,新建的6层复试高效干燥窑闪着金属光泽,工人们在检查各项设备,以保证恢复生产后正常高效运转。

    民营经济发展实例

    12月24日,走进坐落于高邑县凤凰山工业区的汇力瓷业有限公司,奉命停产中的公司上下正在加紧进行环保治理设施改造,新建的6层复试高效干燥窑闪着金属光泽,工人们在检查各项设备,以保证恢复生产后正常高效运转。

    应对重污染天气,石家庄市在11月17日至12月31日的45天内,开展大气污染防治“利剑斩污”行动,期间,全市所有陶瓷、石材加工等行业全部停工停产。

    11月17日接到停产通知后,汇力瓷业迅速行动,全部生产设施停产。

    “我们不能被动等待恢复生产,要趁着这段时间进行环保设施升级改造,实现最大限度减排,担负起相应的社会责任。”该公司总经理姜树林说。

    停产后的第二天,该公司两个技术小组分别到广东、山东,考察引进先进设备。

    截至12月24日,停产一个多月来,该公司投资640万元拆除了原来26米高的传统干燥塔,请广东佛山业华科技公司新建了37米高的高效节能干燥塔,将热利用率提高16%。将水煤浆燃烧系统改为先进的干煤粉燃烧系统,每吨粉料煤耗由93千克降到55千克,节能40%左右,年可节煤7000吨。综合测算,两项新技术的应用,可以使干燥塔系统烟气排放减少近一半。

    干燥窑是陶瓷企业燃煤消耗和排放较大的环节。汇力瓷业原有干燥窑为两层,总长179米,烧成窑热气只能实现二次循环利用,余热利用率低,烟气排放量大。此次,该企业投资900余万元,完成六层复式高效干燥窑改造,总长只有67米,实现了烧成窑热气六次循环利用,充分提高了余热利用率,减少烟气排放18%。

    通过前期的实验数据显示,升级改造后,该公司恢复生产后排放的尾气中,烟尘含量低于20毫克/立方米,二氧化硫含量低于30毫克/立方米,氮氧化物含量低于160毫克/立方米,各项指标均优于国家标准。

    在进行环保设施升级改造的同时,该公司还对设备进行节能升级,对产品进行升级。与河北科技大学联合开发了专利产品“空气净化瓷砖”,并投资700余万元引进了先进的抛光设备。通过产品的升级,可降低生产线6%的耗电量,全年节电500万千瓦时。

    “近期企业共投资了2000多万元进行节能减排改造,下一步,我们计划将现有的两个尾气排放口合成一个,力争再减排50%。”说起明年的目标,姜树林信心满满。 (段丽茜)

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